石横特钢焦化厂是山东石横特钢集团下属子公司,年产优质焦炭90万吨,煤焦油 4万吨,粗苯 1吨。我公司化产回收工段采用HPF湿法脱硫工艺,日产脱硫废液约30吨,三盐含量达到300g/L。一直以来,我公司脱硫废液的处理方法都是采用将其掺入到备煤用水,在此过程中造成硫化物的二次污染和处理,久而久之造成脱硫液副盐积累,严重影响了脱硫效率,副盐提取已势在必行。
经过多方考察,我公司于2010年5月与长春东狮信美科贸有限公司合作建成日处理30吨脱硫废液提盐装置一套。工程于2010年5月动工,并与2010年11月投产试运行,经过一段时间的调试、优化、改造,现已基本达产。日产含量≥96%NH4SCN(湿基) 2吨,硫代硫酸铵混盐 2吨,脱硫液处理量完全满足脱硫工段需要。
2 基本操作
脱硫液副盐提取装置一般有下面三个主要环节:
2.1脱色
将脱硫废液用活性炭在一定的温度下进行脱色,脱色后的清夜进入清液储槽暂时储存供下个工序使用,脱色后的废弃活性炭加入到配煤中焚烧,无固体废弃物产生。
2.2浓缩
将脱色后的清液加入到浓缩釜进行减压浓缩,当浓缩到一定的温度和浓度时,对浓缩液进行过滤,分离出其中的硫代硫酸铵和硫酸铵等混合盐,过滤后母液进入结晶釜。
2.3 结晶
将过滤后的母液在结晶釜中进行降温冷却结晶,达到一定温度时析出硫氰酸铵晶体,再通过离心机进行固液分离得到硫氰酸铵作为主导产品外卖,甩后母液进入浓缩釜循环使用,整个系统没有废液产生。
3 效益分析
3.1 直接效益
含量≥96%的硫氰酸铵每吨售价在4500元以上,硫代硫酸铵混盐每吨在200元以上,全年生产以330天计,直接经济效益:
4500×2×330=2970000元=297万元
200×2×330=132000元=13.2万元
合计:310.2万元
3.2间接效益
副盐提取后废液不再用于备煤,降低了煤中的硫含量和二氧化硫的排放量,可以在原有的基础上增加了高硫煤的配比,从而降低了生产成本,根据煤炭采购信息,原料煤中硫含量每增加1%,煤炭价格每吨降低约150元,效益相当可观。
同时,由于副盐提取装置的稳定运行,使脱硫液中的副盐始终维持在较低指标,提高了脱硫溶液吸收硫化氢的效率,减少了催化剂及碱的用量,从而降低了脱硫系统的运行费用。
4 存在问题
东狮公司的副盐提取装置在我厂已经已经运行一年多,在这段时间也发现了很多问题,其中主要的有两点,一是板框压滤机在清理时存在氨味重和劳动强度过大的问题,效率低,有待改进。二是结晶釜离心机在加料时容易有液体溅出,现场环境太差。对此,我们也在和东狮公司联系改进,以便使该装置能够长周期的稳定运行下去。
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