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单机布袋除尘器在进行制作的过程中主要是由滤袋、除尘箱体、集尘器以及离心风机等部件组成,粉尘是直接由风机负压通过吸尘管道吸入除尘器箱体内部,有效的利用重力和上行气流。其微粒粉尘直接是由过滤器捕集在外表面,其洁净的气体有效的经过其过滤器滤芯过滤分解净化后有效的流入洁净室,这样就会直接由风机的风口排出,整个除尘过程就是一个重力、惯性力以及碰撞等综合效应的结果。
单机除尘器的使用非常的广泛,产品在食品、生物、机械五金、矿山、冶金、陶瓷以及装卸等行业进行广泛应用,设备对于一般比重较小的、细微的金属切屑以及铸造用砂的粉尘、石膏粉、胶木粉、水泥等在一定范围内也具有良好的除尘效果。
单机除尘器可以有效的安装在产生粉尘的机械设备的位置,直接由用户照除尘器上的进气口尺寸可以自行配置金属或者是塑料吸尘管道和吸尘罩,设备的电控箱盖,在工作时不得随意打开。
单机除尘器运行的过程中可以有效的根据其粉尘性质以及容量大小,进行定时振打清灰,一般情况下每班振打三到四次,这样可以在一定程度上确保其设备的正常工作。
钢铁高炉干式袋式除尘的发展跟滤料故障
一、高炉干法除尘的发展
从高炉干法除尘工艺的发展来看,高炉干法除尘工艺经历以下过程:
1974年,国内纯干法除尘技术首次应用在河北涉县铁厂13m³高炉上。1974年至1984年,全国100m³以下高炉基本采用了干法除尘技术。1985年至1995年,全国300m³级高炉基本采用了干法除尘技术。1987年和1998年,干法除尘技术运用在太钢和攀钢1250m³级高炉上。2002年,全干式煤气袋式除尘技术应用到莱钢、韶钢等企750m³级高炉。2004年,莱钢、三钢、首秦等企业将干法除尘技术应用到1000m³级高炉。2005年至2006年,韶钢、迁钢、包钢等企业将干法除尘技术推广到2000m³级高炉。2007年9月,唐钢将干法除尘技术应用到3000m³级高炉。2009年5月,首钢京唐钢铁成功将全干法除尘技术应用在5500m³高炉上。
随着干法除尘技术的发展及即将新建高炉的建设,将使我国干法除尘技术应用进一步增加。
钢铁行业是布袋除尘器应用的传统行业,也是袋收尘器应用的第一大户。我国国民经济的快速增长,对钢材需求进一步增大,钢铁的产量也逐年提高,脉冲布袋除尘器行业也保持了较高的增长势头。
二、脉冲袋式除尘器滤料故障
滤料是布袋除尘器的心脏,布袋除尘器的主要除尘功能都是通过滤料来实现的,在正常使用过程中,滤料的故障主要有两种类型:滤料积灰过多或糊袋;滤料洞穿。第一种故障会造成除尘器的压阻持续上升,吸尘口风量减少,系统运行状况恶化;第二种情况会造成烟囱排放超标。
滤料的这两种故障的发生一般都和喷吹系统、控制系统、本体漏风以及系统设计有一定的关系。滤料的选型和质量、安装工艺的合理程度以及除尘骨架的质量直接影响到除尘布袋的有效运行。在正常使用过程中除尘布袋和含尘气流直接接触,除尘布袋的质量不好,在系统压力以及含尘气流的摩擦作用下,除尘布袋很容易洞穿,如果粉尘含有一定的水分或油分,粉尘的粘性较强有一定的吸水性,花板的平整度不高,将会使除尘布袋的喷吹中心偏移,造成袋口在使用过程中过早磨损,除尘骨架焊接过程中质量差或表面处理不良,有毛刺等现象,除尘布袋在气流的作用下相互摩擦,造成除尘骨架磨除尘布袋的现象发生,缩短除尘布袋的使用寿命。
系统设计过程中,过滤风速选择不当和滤料不匹配,造成风速过高,本体漏风率较大等都会造成除尘布袋寿命缩短或影响除尘效率。在梅雨季节,本体漏风过大对除尘布袋的影响尤为明显,极易造成糊袋的现象发生。
泊头市铭嵘环保设备有限公司(http://www.mingronghb.com)主营产品包括:单机除尘器、锅炉除尘器布袋、高温除尘布袋、除尘骨架等环保设备及配件。我公司认真对待每一产品,每项工程,以质优取得用户信赖。