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陕西单机除尘设备宇成蓝天环保-LFEF型玻纤袋式除尘器
2020-09-10 11:15  浏览:39
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 LFEF型玻纤袋式除尘器采用微机控制,分室反吹,定时、定阻清灰,温度检测呈现等措施,使玻纤袋除式尘器在机立窑废气除尘中能、稳定运行,烟囱出口排放浓度低于规定的100mg/mn3排放标准可达(<50mg/mn3)。该设备可不停机分室换袋,操作简单,可靠,运行费用低,是解决机立窑烟气除尘的设备。
LFEF型玻纤袋式除尘器结构:
LFEF型玻纤袋式除尘器由含尘气体入口至净化烟气出口,本体结构由进气管路、进气室、袋室、灰斗、排灰阀、出口管道及反吹风系统和清灰控制系统所组成。
LFEF型玻纤袋式除尘器本体为全钢结构,并设计由防热膨胀机构措施,外壳采用轻质岩棉板双层保温,外表用δ=0.5镀锌板防护,并采用抽拉铆钉新工艺安装,花板用冷冲压压延滚压成型工艺,既增加强度又保证设备质量。
LFEF型玻纤袋式除尘器采用的是经特殊处理的玻纤布袋,其抗折性、耐磨性、强度及热冲击性能均较好,并可根据不同的烟气特性,对玻纤进行相应的处理,达到需方使用要求和排放标准。
LFEF型玻纤袋式除尘器工作原理:
过滤:含尘烟气经烟道进入进气管,由上部进入进气室,部分粗粒由惯性而落入灰斗,其余部分烟气粉尘进入滤袋,经内表面过滤后,进入袋室,然后经由通风槽、排气阀、出气管道由排风机排入大气,该设备为上部进气,负压操作内滤式玻纤袋除尘器。
清灰及自动控制:除尘器运行一段时间后,滤袋内表面捕集的粉尘层增厚,除尘器的运行阻力上升,当增加至值后,这就需要对滤袋进行清灰,即通过外力将滤袋内表面上附着的粉尘掉,使除尘器的运行阻力下降,阻力下降到值后,该室滤袋又投入正常运行。
整个清灰过程主要是通过反吹风来运行的,当阻力上升到需要清灰时,微机指令关闭排气阀,打开反吹风阀,将原来膨胀的除尘滤袋在反吹风的作用下压瘪变形,使其达到清扫滤袋内表面附着粉尘的目的。清灰落入灰斗,经排灰阀进入输灰机构排出,整个清灰过程是分室轮流进行的,不影响除尘器的正常工作。
定时清灰是按时间程序,各室根据可调时间参数自动进行轮流清灰,除尘器清灰周期可根据工艺要求设定调整。
除上述控制方法外,还设置有手动控制机构,可人工进行正常清灰。
LFEF型玻纤袋式除尘器温度控制:
烟气温度一般在60~300℃范围内波动,烟气含湿量在4~12%范围左右,为了防止除尘器的结露和糊袋以及由于温度过高发生烧袋等恶性事故发生,特采取如下措施:
1、袋式除尘器的进气管道、本体及灰斗要采取保温措施,以防止除尘器结露。
2、在除尘器的进气口、排气口等处安装有温度检测与自动警报装置,废气一旦超过除尘器的使用温度范围,则发出警报并自动采取温控措施,以确保除尘器运行。
为除尘设备运行创造良好的外部环境与常见故障的原因分析
  <一>、为布袋除尘设备运行创造良好的外部环境
  1)尽可能减少原煤中的天然水份。狠抓燃煤管理,要求燃料车间随时配干煤,并且充分利用干煤棚和混煤统仓储存干煤,以备雨季备用,以减少进入制粉系统的水份。
  2)布袋除尘器振打系统压缩空气加装去湿装置。滤袋振打系统压缩空气有带水现象,虽然量不大,但随时间的推移也不容忽视,加装去湿装置后,压缩空气带水现象明显减轻。
  3)提高粗粉分离器、细粉分离器效率,尽力避免制粉系统超负荷运转,防止布袋收尘器超负荷运行。
  在检修中,除加大力度制粉管道的泄漏点外,还认识到系统内锁气器的严密性对粗粉分离器、细粉分离器的效率有较大影响,于是组织专人检查粗粉分离器内锥锁气器、粗粉分离器回粉管锁气器及细粉分离器下粉锁气器等锁气器的严密性,并将部分锁气器加以改造,确保个个锁气器严密,大大地提高了粗粉分离器、细粉分离器效率,把布袋除尘设备入口介质的粉尘浓度控制在约70g/Nm³的设计值水平,有力地提高了布袋收尘器的效率。
  另外,利用大修的机会,彻底检查、修理粗粉分离器调节挡板,保证调节挡板灵活可调、以准确定位,并坚持每次大修后进行制粉系统性能调整试验,使系统内介质流速在设计范围内,并保证各细粉分离器负荷平衡,煤粉细度达到设计值,使整个系统处于经济工况下不超出力运行,有力促进了布袋收尘器的正常运行。
  <二>、布袋除尘设备常见故障的原因分析
  常见故障的原因分析、探讨经过多年实践,不断总结经验教训,导致布袋除尘设备难以正常运行而常发生上述故障的因素较多,但主要有以下几方面原因:
  1)由于粗粉分离器内锥锁气器、粗粉分离器回粉管锁气器、细粉分离器下粉锁气器不严密、粗粉分离器折向挡板调整欠佳以及系统泄漏等原因,使粗粉分离器、细粉分离器效率下降,导致进入布袋收尘器的粉尘浓度超过设计值70g/Nm³,致使滤袋超负荷运行,效率自然下降。另外,制粉系统超负荷运行,也致使布袋除尘设备超负荷运行。
  2)由于布袋较高耐温能力为150℃,运行调整不佳或布袋积粉自然均会导致布袋着火烧毁。
  3)制粉系统运行时,磨煤机出口介质正常温度为100℃(布置在其后的单机布袋除尘器处介质温度≤100℃),高于130℃或低于90℃系统都会自动停运。可见,制粉介质的温度在一定范围,太高则煤粉易爆燃、布袋易着火烧毁;太低则干燥能力下降,煤粉潮湿,易粘在布袋上,引起乏气流量减小,制粉出力下降,同时低温腐蚀加剧。
  然而,由于制粉系统抽取的炉烟本身含有水蒸汽(燃烧生成产物),以及原煤水份重、振打空气带水,乏气中必然存在大量的水份,而且布袋除尘设备及其后部管路是乏气也是水蒸汽的排放口,运行中正常温度为100℃,再加上布袋收尘器箱体内因低温腐蚀漏入冷风进一步降低乏气温度,使之低于烟气结露温度而结露等,而这些水份然后全部聚集在乏气中,使煤粉变得潮湿,极易粘在布袋上导致通流截面减小,通风阻力加大,乏气流量降低,制粉系统出力下降,制粉电耗增加。
  4)由于制粉系统采用抽取炉膛燃烧器下部中温炉烟并掺合部分调温热二次风作为制粉介质,炉烟中不可避免地存在SO2、SO3、水蒸汽等物质,加上上述原因乏气温度常低于结露温度,乏气中有亚硫酸、硫酸等腐蚀性物质生成,因而布袋收尘器箱体及其后部管道的低温腐蚀不可避免。
  宁夏宇成蓝天环保输送设备有限公司http://www.yclthb.com)主营各种单机脉冲布袋除尘器脉冲布袋除尘设备离心通风机等多种除尘产品,产品质量均处于国内同水平,二十多个省,自治区。宁夏除尘设备厂生产的除尘器及配件的产品质量均处于国内同水平。先后与国内几十家钢铁厂、热电厂、水泥厂、化工厂等达成了良好的除尘器配件供应合作关系。
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